Dec 13, 2023
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轉發自:河北冶金
作(zuò)者:楊西鵬',何 方',安春文,程 迪,王連軒,杜豔玲'(1.河北(běi)鋼鐵(tiě)集團 邯鋼公司 技(jì)術中心,河北 邯 056015;2.河北鋼鐵集團 邯鋼公司
冷軋板的表麵粗糙度、表麵(miàn)形貌和力學性能(néng)檢測(cè)之間形成對應,粗糙度偏低(dī)的板帶表麵形貌(mào)的毛化坑較淺,說明平整機軋輥的壓下率較小,導致粗糙度毛化複製率不足。冷軋板的力學性能(néng)檢(jiǎn)測進一步證明,屈服平台未完全消除(chú)。
低(dī)碳鋼經過再結品退火較軟,拉伸變形時(shí)會在屈服極限附近(jìn)產生明(míng)顯的屈服現象,產生的原因主要是鋼種存在間隙固(gù)溶碳、氮原子釘紮位錯而引起(qǐ)的,未平整或者平整(zhěng)延仲率不足會導致在拉伸時產生滑移帶(dài)2。
因為退火後的鋼(gāng)板需要進(jìn)行平整(zhěng),一方麵是改善板帶(dài)平直度,另一方麵是通過一定的平整冷變形,使位錯脫離間(jiān)隙(xì)原子(zǐ)團,使在鋼板各方向能均勻的連續變(biàn)形。通過分(fèn)析,懷疑是平整延伸率不(bú)足沒有消除屈服平台,導致冷軋板在衝壓過程產生拉伸應變痕
2.2用戶現場調查
深人用戶現場了解情況,發現如下問題。
o)部分鋼卷的局部位置出現拉伸應變痕缺陷,並且這種缺陷數量不(bú)多(duō),產生的位置主要集中在鋼卷頭部或(huò)者尾(wěi)部(即焊縫(féng)連接處周圍)。
(2) 拉伸應變痕不是所有(yǒu)零件都(dōu)有(yǒu),主要集中在變形(xíng)程度較大的2個零件,而且頻率較高。
(3) 鋼卷為3個月以內生產的,不會山於時效
13
總第2 ] 7期 HEBEI YEJIN
原因導致板帶的拉伸應變痕缺(quē)陷。調(diào)整結果說明,鋼卷的局部平(píng)整工藝(yì)可能存在問題。
2.3平整機現場工藝查詢(xún)
實際生產(chǎn)過程中,當焊縫(féng)信號過平整機時(shí),軋製力會降至1 000 kN左右,延伸(shēn)率會是0,因此焊(hàn)縫前後必然有一段延伸率緩慢下降或者上升的板帶無法滿足工藝要求,這段距離無法消除。通過平整機(jī) PDI分析(xī)焊(hàn)縫跟蹤(zōng)信號、軋(zhá)製力信號、平整機(jī)過焊縫帶速信號、延伸率信號等,發現焊縫前後平整延伸率不足的板(bǎn)帶長度與焊縫過平整機設定帶速(sù)有關,設定速度越快,焊縫前後平整延伸率降(jiàng)低的板帶長度也就越長。而(ér)實際生產中焊縫過平整機速度不能確定,但是焊縫前後的切頭尾數量卻基本一定,連退出口焊縫前(qián)(帶尾(wěi))切3刀(係統(tǒng)自動設定每刀長度
500 mm),焊(hàn)縫後(帶頭)切5刀,因此目前切頭尾(wěi)工
平整機帶速為80 m/ min、焊縫前至少切6刀、焊縫後至少切12刀,以保證完全(quán)切除焊縫前後平整延伸率未達(dá)到要求的長度。
根據(jù)表3的數據,設定降低焊縫過平整機速度,可以減少(shǎo)焊縫前後平(píng)整延伸率工藝未(wèi)達到要求的板帶長度,在一定程度(dù)上降低焊縫處的切廢率。其實際意義在於(yú),如果操作工沒有按照規定設定焊縫過平整機速度,焊縫已經按照某一速度過了(le)平整機(jī),那麽在出口飛剪處還(hái)有補(bǔ)救措施。按照表(biǎo)3中給定的平整機速(sù)度對應的操作要(yào)點,焊縫前後切除相應的長(zhǎng)度,能保證(zhèng)用戶在使用過程中板帶不出現拉伸應變痕現象。
表3焊縫過平整機速度與切(qiē)刀數的關係(xì)
Tab. 3 Relation between speed of welding
焊縫過平整機切頭(tóu)尾刀(dāo)數(shù)/刀(dāo) 焊縫過平整(zhěng)機切頭尾刀數(shù)/刀
速度/(m/min)焊縫(féng)前(qián)焊縫後 速度/(m/min)焊縫前(qián)焊縫後
o.
0
.
0
0
一
100 5-
一 6
.
6 00-
0 3
一、3 120
130
140
巧0 6 .一
7 4
7 5~
.
7 6
8 ,7
藝顯然無法(fǎ)確認是否已經完全消除(chú)此段鋼板。
結合上述檢測(cè)結果分析數據、顧客現場調查和平整工藝查詢,確定板帶拉伸應變痕產生的主要原因是目前切頭尾工藝未完全切除掉焊縫(féng)處平整延伸率不(bú)能滿足要求的板帶(dài),以致板帶存在屈服現象,從而導致衝壓後板帶(dài)表麵出現拉伸應變痕缺陷。
gap passing the temper mill and cutting number
3口現場調查及其分(fèn)析
調取(qǔ)大量不同鋼卷平整工藝數據,通過數據分析、處理和匯總,得出焊縫過平整機速度與焊縫前後平整延伸率未達到(dào)要求的板(bǎn)帶長度規(guī)律,如表3所(suǒ)示。考慮到生產節奏(zòu)和現場實際情況,限(xiàn)定焊縫過
土(tǔ)2客戶使用情況
采取以上措施後,通板延伸率工藝滿足(zú)要(yào)求。客戶加工成形後(hòu),未發(fā)現板帶的拉伸應變痕缺陷,表麵(miàn)質量(liàng)良好,滿足其後續工(gōng)序對表麵質量的要求,如圖6所示。
4結語
o)平整延伸率不足導致冷軋板出現屈服平台(tái),也是產生冷軋板衝壓後(hòu)表(biǎo)麵拉伸應(yīng)變痕(hén)缺陷的主要原因。
(2)針對焊縫過平整機速度與焊縫(féng)前後平整延伸率不足的板帶長度對應關係,製定相應的工藝製度,切除焊縫前後平整延伸率未達到要求的板帶,徹底解(jiě)決(jué)板帶衝壓(yā)後(hòu)產(chǎn)生的拉伸應變痕(hén)缺陷。
( )通過采取(qǔ)措施,客戶衝壓成形(xíng)後,成品(pǐn)零件的表麵質量良好,滿(mǎn)足用戶(hù)後續工(gōng)序對表麵質量(liàng)的要求。
參(cān)考文獻
0 ]李洪翠.冷軋板衝壓(yā)拉伸應變(biàn)痕缺陷分析[ J真山東冶金(jīn),2m3, 0):40、43,
〔2〕康永(yǒng)林.現代汽車(chē)板工藝及成形理論與技[ M ],北京(jīng):冶金工業出版(bǎn)社(shè),2009:38、40、
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