Jul 27, 2022
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轉發自(zì):工(gōng)業技術
作者:徐震(zhèn)宇(yǔ)
(哈爾濱勞動技術學院,黑龍江 哈爾濱(bīn) 150025)
摘(zhāi) 要 :高速精衝機的速度較快且精度較(jiào)高,但由於其主傳動係統發展存在一種不平衡的慣性力,進而加大整合機械的振動(dòng)。
通過(guò)對3 200 kN 機械式高速精衝(chōng)機主傳動係(xì)統(tǒng)的運動學以及動態靜力學展開(kāi)分析,進而(ér)得出主(zhǔ)傳動機構激振(zhèn)力以及激振力矩隨時間(jiān)運行所得出的規律。
與此同時,通(tōng)過優化動平衡來對其振動進(jìn)行控製,抑製了振動響應(yīng)。
關(guān)鍵詞 :高速精衝機 ;主傳動係統 ;動平衡優化 ;激振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻(xiàn)標誌碼:A
引言
精衝裝備的設備製造型能較高,可以選擇(zé)改變(biàn)他的衝壓工藝來大幅的(de)增強(qiáng)其(qí)振動性能(néng),如果(guǒ)是因主傳動機構而導致的震動(dòng)則會大大地提高其整體性能。
做好振動控製工(gōng)作,對減小振動的頻率、增強製造精度等方(fāng)麵有著非常重要的現(xiàn)實意義。
主傳動機構屬於(yú)一種連杆機構,由內部構建在運動(dòng)的(de)過(guò)程中並不是勻速行駛的,但其在實際運動的過程必不可少的會慣性力運動,這樣的目的是為了提高自身的運動效效率,可以很好(hǎo)地向主傳動機身進行(háng)反應。
隨著我國衝壓設備的高速(sù)發展,其慣性力也得到極大地提升,機身的(de)震動也更加的突(tū)出,出現這種震動的原因(yīn)主要由於機構(gòu)的慣性力和慣
溫鐵液無法直接與底部相接觸,且鐵液降(jiàng)溫較大,在起初開(kāi)始澆築(zhù)時很容易出現反噴情況。
通過上述(shù)分析,可(kě)以采用以下措施進行解決(jué)。
首先,對澆道的形狀進行改(gǎi)變,打破(pò)以往垂直形式,改成中空圓柱形,並設(shè)置(zhì)相應的模具,利用成形機成形。
這樣做的好處在於:圓形(xíng)表麵積較小且光滑,能夠有(yǒu)效防止出現夾(jiá)渣現象,同(tóng)時在(zài)剛開(kāi)始澆築時,能夠使鐵液直接與底部接觸,減少(shǎo)鐵液溫度的損(sǔn)耗。
在澆築係統運行(háng)的過程中,完成泡沫(mò)模型的製作,通過調整預發泡(pào)密度的方式對表麵(miàn)的粗糙度(dù)進行有效掌控。
為了確保鐵液溫度不變,降低鐵液對塗層產生(shēng)的(de)衝刷力,可(kě)根據消(xiāo)失膜鑄造理論,在澆築(zhù)時借助高溫鐵液將 EPS 泡沫氣化處理(lǐ),以此來減少對鐵液溫度造成的損失(shī)。
另外,在確保強度不變的基礎上,盡可能地減少 EPS 泡沫的使用量。
鐵包砂缺陷的防控
在以往經驗的基礎上對振動頻率進行調整,利用三維(wéi)振實台,將加速度控製在 1 g~2 g,對於不(bú)同鑄件來說,可以對振實(shí)時間與頻率進行(háng)調(diào)整,如若振實(shí)的時間不(bú)足、頻率較低,則(zé)會影響最終的振實效果;
如若振實時間較長、頻率較高,則會使型(xíng)砂自身變得鬆散。
通過(guò)大量實驗研究能夠得出,最佳振實時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加(jiā)入其中,振實以後再(zài)埋砂,分兩次對泡沫模樣填砂。
對於不易進(jìn)砂之處,可加入人工力量作為輔助,將型砂填滿、振實,確保每個死角位置都(dōu)能夠有充(chōng)足的砂。
另外,也可以采用樹(shù)脂砂預埋填實法(fǎ),使泡沫模型中不易進砂(shā)的性(xìng)力矩引起的(de),大大降低了傳動機構(gòu)的加(jiā)工精度,加劇了設備構件出現破壞的現(xiàn)象,會大大縮短使用的壽命。
不利於延長使用時間。
因此,應做(zuò)好進行(háng)動平(píng)衡(héng)優化工作進而(ér)更(gèng)好的降低(dī)激振力以及激振力矩。
機構分析
此精衝機的滑塊行程為 70 mm,衝裁板的厚度為 10 mm。
機構的構成(chéng)要素主(zhǔ)要包括機架、曲柄、連杆以及(jí)滑(huá)塊。
曲柄的主要(yào)作用是對整個連杆起到(dào)一個帶動作用,進位置變得更加緊實。
在第一(yī)次填砂時,應保持砂的高度與箱體持平,在第二(èr)次填砂(shā)時,要起到覆砂的作用確保充足的(de)吃砂量
采用此種方式能夠使鐵包砂缺陷問題得到有效的(de)解(jiě)決,目前在飛輪鑄件生產過(guò)程中,由於該缺陷導致的廢品率已經被控製在 1 %~2 %。
綜上所述,通過本文(wén)的研究能(néng)夠得出(chū),在鑄造工業中對飛輪鑄件進行生產時,由於其壁(bì)厚較薄、內腔較大,一旦在操作中方式不(bú)當很可能出現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問題。
通過許多研究(jiū)證(zhèng)明,采用支撐筋的方式能夠有效克(kè)服變形缺陷;
采用密度(dù)在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在澆築中將直澆道轉變為圓柱(zhù)形澆道,
使鐵液的(de)溫度損(sǔn)耗降到最低,使夾渣問題得到有效緩解;
對於鐵(tiě)包砂缺陷,通過調整振實參數、人(rén)工輔助埋(mái)砂等方式能夠使模樣中各個角落都得到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率與成品(pǐn)率得(dé)到顯著提升。
而更好地推動滑塊的往複運動。
此機構能夠很好(hǎo)地減輕電機力矩,對提高自身的運動(dòng)性能有著(zhe)重要的作用,為了提高對機構的研究,對機構展開了運動學以及動態靜力學分析,能夠找出激振力以及激振力矩實際(jì)變化情況。
動態(tài)靜力學分析
在進行動態靜力學分(fèn)析的過(guò)程中,應與(yǔ)一定的運動規劃相結合,與主傳動機構的運動水平相結合,當這 2 個原動件均能(néng)夠平(píng)穩(wěn)運行時,構件(jiàn)均呈現剛體,可以不對構件(jiàn)的摩擦以及間隙進行計算。
由於(yú)重力是靜態力,因此(cǐ),即便不(bú)計較重(chóng)力也依然可(kě)以得出不同構件的受力情況。
動平衡綜合優化
導致壓力(lì)機振動的因素有兩大方麵:
一是(shì)在(zài)展開衝壓的(de)時滑塊同(tóng)模具(jù)接觸的(de)過程中的彈性力使得機構出現振(zhèn)動現象;
二是由於主傳動機構的慣性處於一種不平衡狀態下所導致的整(zhěng)機振(zhèn)動。
而那些高精度的衝機(jī),因(yīn)為其有著(zhe)較高(gāo)的抗衝壓工藝,並且三向應力的存在能夠迅速地釋放衝(chōng)壓過程中(zhōng)的(de)彈性力,如此一來則會(huì)大大降低其震動性,並在實現振動控製時
由於某些(xiē)固(gù)定因素所(suǒ)造成的振動是無法進行有效控(kòng)製的,出現這種現象可以(yǐ)選擇降低傳動機構的不平衡(héng)慣性(xìng)力,進而更好(hǎo)地實現對震動的控製作用。
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