Sep 09, 2022
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轉發自:工業技(jì)術
作者:徐震宇(yǔ)
(哈爾濱勞動技術學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150025)
摘 要 :高(gāo)速精(jīng)衝機的速度較快且精度(dù)較高,但由於其(qí)主傳動係統發展存在一種不平衡的慣性力,進而加大(dà)整合機械的振動(dòng)。
通過對3 200 kN 機械式高(gāo)速精衝機主傳動係統的運(yùn)動學以及動態靜力學展開分析,進而得出(chū)主傳動機構激振力以及激振力矩隨時間運行所得出的規律。
與此(cǐ)同時,通過優化動平衡來對其振動進行控製,抑製了振動響(xiǎng)應。
關鍵詞 :高速(sù)精衝機 ;主傳(chuán)動係統 ;動平衡優化 ;激振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻標誌碼:A
引言
精衝裝(zhuāng)備的設備製造型能較高,可以選擇改變他的(de)衝(chōng)壓工藝來大幅的增強其振動性能,如果是(shì)因主傳動機(jī)構而(ér)導致的(de)震動則會(huì)大(dà)大地提(tí)高其整體性能。
做好振動控製工作,對減小(xiǎo)振動的頻率(lǜ)、增強製造精度等方麵有著(zhe)非常重要的現實意義。
主傳動機構屬於(yú)一種連杆機構,由內部構建在運動的過程中(zhōng)並不是勻速行駛的,但其在(zài)實際(jì)運動的過程必(bì)不可少的會慣性力運動,這樣(yàng)的目的是(shì)為了提高自身的運動效(xiào)效率,可以很好地向主傳動機身進行反應。
隨著我國衝壓設備的高速發展,其慣(guàn)性力也得到極大地提升,機身(shēn)的震動也更加的突出,出現這種震(zhèn)動的原因主要由於機構的慣性力和慣
溫鐵液無法直接與底部相(xiàng)接觸,且鐵液降(jiàng)溫(wēn)較大,在起初開始澆築時很(hěn)容易出現反(fǎn)噴情況。
通過上述分析,可以采用以下措施進行解決。
首(shǒu)先,對澆(jiāo)道的形狀進行(háng)改變,打破以往垂直形式,改成中空圓柱(zhù)形,並設置相(xiàng)應(yīng)的模具,利用成形機成形。
這樣做的(de)好處在於:圓(yuán)形表麵積較小且光滑(huá),能夠有效防止出現(xiàn)夾渣現象,同時在剛開始澆築時,能夠使鐵液直接(jiē)與底部接觸,減少鐵液溫度的損耗。
在澆築係統運行的過程(chéng)中,完成泡沫模型(xíng)的製作,通過調整預發泡密度的方式對表(biǎo)麵的粗糙度進行有效掌控(kòng)。
為了確保鐵液溫度不變,降低鐵(tiě)液對塗層產生的衝刷力,可根據消失膜鑄(zhù)造理(lǐ)論,在澆(jiāo)築時借(jiè)助高溫鐵液將 EPS 泡沫氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的損失。
另外,在確(què)保強度不變的基礎上,盡可能地減少 EPS 泡沫的使用量。
鐵包砂缺(quē)陷的防(fáng)控
在以往(wǎng)經驗的基礎上對振動頻率進行調整,利用三維振實台,將加速度控製(zhì)在 1 g~2 g,對於不同鑄件來說,可(kě)以(yǐ)對振實(shí)時間與頻率進行調整,如若振實(shí)的時間不足、頻率較低,則(zé)會影(yǐng)響最終的振實效果;如若振實時間較長、頻率較(jiào)高,則會使型砂自身變得鬆散。
通過大量實驗研究能夠得出,最佳振實時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振(zhèn)幅為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首(shǒu)先將底砂加入其中,振實以後再埋砂,分兩次(cì)對泡沫模樣填砂。對於不易進砂之處(chù),可加入人工力量作為(wéi)輔助,將型砂填滿(mǎn)、振(zhèn)實,確保每個死角位置都能(néng)夠有充足的砂。
另外,也(yě)可以采用樹脂砂預埋填實法,使泡沫模型中不(bú)易進砂的性力(lì)矩引起(qǐ)的,大大(dà)降低(dī)了傳(chuán)動機構的加工精度,加劇了設備構件出現(xiàn)破壞的現象,會大大縮短使用的壽命。
不利於延(yán)長使用時間。因此,應做好(hǎo)進行動(dòng)平衡優化工作進而更(gèng)好的降低激(jī)振力以(yǐ)及激(jī)振力矩。
200 kN 高速精(jīng)衝(chōng)機主傳動(dòng)係統
機構分析
該研究所對此設計研製了一個壓力為3 200 kN設機械(xiè)式高速精衝機。
此精(jīng)衝機的滑塊行程為 70 mm,衝裁板的厚度為 10 mm。
機構的構成要素主要包括機架、曲柄、連杆以及滑塊。
曲柄(bǐng)的主要作用是對整(zhěng)個(gè)連杆(gǎn)起到一個帶(dài)動作用,進位置變得更加緊實。
在第一(yī)次填砂時,應保持砂(shā)的(de)高度與(yǔ)箱體持平,在(zài)第二次填砂時,要起到覆砂的(de)作用,確保充足的吃砂(shā)量,采用(yòng)此種方式能夠使鐵包砂(shā)缺陷問題得到有效的解決,目前在飛輪(lún)鑄件生產過程中,由於該缺陷導致的廢品率已經被(bèi)控製在 1 %~2 %。
結論
綜(zōng)上所述,通過本(běn)文(wén)的研究能(néng)夠得出(chū),在鑄造工業中對飛輪鑄件進行生產時,由於其(qí)壁厚較薄、內腔較大(dà),一旦在操作中方式不當很可能出現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問題。通過許多研究證明,采用支撐(chēng)筋的方式能夠有效克服變形缺陷;
采用密度在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在澆築中將直澆道轉變為圓柱形澆道,使鐵液的溫度損耗降到最低,使夾渣問題得到有效緩解;
對於鐵包砂缺(quē)陷,通過調整振(zhèn)實參數、人工輔助埋砂等方式能夠使模樣中各個(gè)角(jiǎo)落都(dōu)得到充足的砂,從而使鐵(tiě)包(bāo)砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理(lǐ)率與成品率得到顯著提升。
圖 1 優化前(qián)後的激振力和激振力矩對(duì)比圖
而更好(hǎo)地推動滑塊的(de)往複運動。
此機構能夠很好地減輕電機力(lì)矩,對提高自身的運動性(xìng)能有著重要的作(zuò)用,為(wéi)了提高對機構的研究,對機構展開了運動學以及動態靜力學分析(xī),能夠找出激振(zhèn)力以及激振力矩實際變化情況。
動態靜力學分(fèn)析(xī)
在進行動態靜力學分析(xī)的過(guò)程中,應與一定的運動規劃相結合,與主(zhǔ)傳動機構的運動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠(gòu)平穩運行時,構件均(jun1)呈現剛體,可以(yǐ)不對構件的(de)摩擦以及間隙進行計算(suàn)。
由於重力是靜態力(lì),因此,即便不計較重力也依然可以(yǐ)得出不同構件(jiàn)的受力情況。
動平衡綜合優化
導(dǎo)致壓力機(jī)振動的因素有兩大方麵:
一是在展開衝壓(yā)的時滑塊同模具接觸的過程中(zhōng)的彈性力使得機構出(chū)現(xiàn)振動現象;
二是由於主傳動機構的慣性處於一(yī)種不平(píng)衡(héng)狀態(tài)下(xià)所導致的整機振動。而那些高精度(dù)的衝機,因為其有著較高的抗衝壓工藝,並且三向應力的存在能夠迅速地釋放衝壓過程中的彈性力(lì),如此一來(lái)則會大大降低其震動性,並在實(shí)現振(zhèn)動控製時,由於某些固定因素所造成的振動是無法進行有效控製的,出現(xiàn)這種現象可以選擇降低傳動機(jī)構的不平衡慣性(xìng)力,進而更好地實現對震動的控製作用。
機構的(de)動平衡可以劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由於主(zhǔ)傳動機構滑塊移動(dòng)副的存在,很多時候振擺力矩不能(néng)夠很好地平衡,因此要想保證其穩定性(xìng)就應不斷地提(tí)高其質量的配置,這種方式也(yě)必然會提高機構的複雜性,降低其使用的時間
因此,通過優化動平衡來減輕激振力有著非常顯著的效果,但值得注意的是在降低的過程中應做好優化平衡工(gōng)作,盡量降低激振力以及激振力矩。
為了降低數學模型的難度,應做好優化假設工(gōng)作:
1)假定原動件在運行的過程(chéng)中始終處於一種勻速(sù)轉動的狀(zhuàng)態;
2)將主傳動的所有構造均處於一種剛性狀態,並且保證質心同連杆連接點
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