機械式高速精衝機動平衡優化(一)

機械式高速(sù)精衝機動(dòng)平衡優化(一)

Nov 02, 2022

 

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轉發自:工業技術 中國(guó)新技術新產品

作者:徐震宇

(哈爾濱勞動技術(shù)學院,黑龍江 哈爾濱(bīn) 150025)

摘 要 :高速精衝機的速度較快且精(jīng)度較高,但(dàn)由於其主傳動係統發展存在一種不平衡的慣性力,進而加大(dà)整合機械的振動。

通過對3 200 kN 機械式高速精衝機主傳動係統的運(yùn)動學以及動態(tài)靜力學(xué)展開分析,進而得出主傳動機構激振力以及激振力矩隨時間運行所得出的規律。

與此同時,通過優化動平衡來對其振動進行(háng)控製,抑製了振動響應。

關鍵詞 :高速精衝機 ;主傳動係統(tǒng) ;動平衡優化 ;激振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻標(biāo)誌碼:A

0 引言

精衝裝備的設備製造(zào)型能較高,可以(yǐ)選擇改(gǎi)變他的衝壓工藝來大幅的增強其振動性能(néng),如果是因主傳(chuán)動機構而導致的震(zhèn)動則會大大地(dì)提高其整體性能。

做好振(zhèn)動控製工作,對減小振動的頻率、增強製造精度等方麵有著非常重要的現實意義。

主傳動機構屬於一種連杆機構,由內部構建在運動(dòng)的過程中並不是勻速行駛的,但其在(zài)實際運動的過程必不(bú)可少的會慣性力運動,這樣的目的是為(wéi)了提高自身的運動效效率,可以(yǐ)很好地向主傳動機身進行(háng)反應。

隨著我國衝壓設備的高速發展,其慣性力也得到極大地提升,機身(shēn)的震動也更加的突出(chū),出(chū)現這種(zhǒng)震動的(de)原因主要由於機構的慣性力和慣

溫鐵液無法直接與底部相(xiàng)接觸,且鐵液降溫較大,在起初開始澆(jiāo)築時很(hěn)容易出現(xiàn)反噴情況。

通過上述分析,可(kě)以采用以下措施進行解(jiě)決。

首先,對澆道(dào)的形狀進行改變,打破以往垂直形式,改成中空(kōng)圓柱形,並設置相應的(de)模具,利用成形機成形。

這樣(yàng)做的好處在於:圓形表麵積較小且光(guāng)滑,能夠有效防止出現夾渣現象,同時在剛開始澆築時,能夠使鐵液直接與(yǔ)底部(bù)接觸,減少鐵液溫度的損耗。

在澆築係統運行的過程中(zhōng),完成泡沫模型的製作(zuò),通過調整預發泡密度的方式對表麵的粗糙度進行有效掌(zhǎng)控。

為了確(què)保鐵液(yè)溫度(dù)不變,降低鐵液對塗層產生的衝(chōng)刷力,可根據消失膜鑄造理論,在澆築時(shí)借助高溫鐵液將 EPS 泡沫氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的損失。

另(lìng)外,在確保強(qiáng)度不變的基礎上,盡可能地減少 EPS 泡沫的使用(yòng)量。

2.3 鐵(tiě)包(bāo)砂缺陷(xiàn)的防控

在以往經驗的基礎上對(duì)振動頻率進行調(diào)整,利用三維振實台,將加(jiā)速(sù)度控製在 1 g~2 g,對於不同鑄(zhù)件來說,可以對振實時間與頻率進行調整,如若振實的時間不足、頻率較低,則會影(yǐng)響最終的振實效果;如若振實(shí)時間較(jiào)長、頻率較高,則會使型砂自(zì)身變得鬆散。

通過大量實驗研究(jiū)能夠得出,最佳振實時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加入其中,振實以後再埋砂,分兩(liǎng)次對泡沫模樣(yàng)填(tián)砂。

對於不易進砂(shā)之處,可加入人工力(lì)量作(zuò)為輔助,將型砂填滿、振實,確保每個死角位置都(dōu)能夠有充足的砂。

另外,也可以采用樹(shù)脂砂預埋填實法,使泡(pào)沫模型中不易(yì)進砂的(de)性力矩引起的,大大降低了傳動機構的加工精度,加劇了設備構件出現(xiàn)破壞的現象,會大大縮(suō)短使用的壽命。

不利於延(yán)長使用時間。因此,應做好進行動平衡優(yōu)化工作進而更好的(de)降低激(jī)振力以及激振力矩。

1 3 200 kN 高速精衝機主傳動係統

1.1 機構分析

該研究所對此設計研製了一個壓力為3 200 kN設機械式高速精衝機。

此精衝機的(de)滑塊行程為(wéi) 70 mm,衝(chōng)裁板的厚度為 10 mm。

機構的(de)構成要素主要包括機架、曲柄、連杆以及滑塊。

曲柄的主要作用是(shì)對整個連杆起到一個帶動作(zuò)用,進位置變得更加(jiā)緊實(shí)。

在第一(yī)次填砂時,應保持砂的高(gāo)度與箱體持平,在(zài)第二次填砂時,要起到覆砂的(de)作用,確保充足的吃砂量,采(cǎi)用此種方式能夠(gòu)使鐵(tiě)包砂缺陷問題(tí)得到有效的解(jiě)決,目前在飛(fēi)輪鑄件生產(chǎn)過程(chéng)中,由於該缺陷導致的廢品率已經被控製在 1 %~2 %。

3 結論(lùn)

綜上所述,通過本文的研究能夠得出,在鑄造工業中對(duì)飛輪鑄件進行生(shēng)產時,由於其壁厚較薄、內腔較大,一旦在操作中方式不當(dāng)很(hěn)可能(néng)出現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問(wèn)題。通過許(xǔ)多研究證明,采用(yòng)支撐筋(jīn)的方式能(néng)夠有效克服變形缺陷;

采用(yòng)密度在 26 g/L~28 g/L 的(de)預(yù)發泡,在澆築中將直澆道轉(zhuǎn)變為圓柱形澆道,使鐵液的溫度損耗降到最低,使夾渣問題得到有效(xiào)緩解;

對於鐵包砂缺陷,通(tōng)過調整振實參數、人工輔助埋砂等方式能夠使模樣中各(gè)個角(jiǎo)落都得到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率(lǜ)與成品(pǐn)率得到顯著提升(shēng)。

圖 1 優化前後的激振(zhèn)力(lì)和激(jī)振(zhèn)力矩對比圖(tú)

而更好地推動滑塊的往(wǎng)複運動。

此機構(gòu)能(néng)夠很好地減(jiǎn)輕電機力矩,對提高自身的運動性(xìng)能有著重(chóng)要的作用,為了提高對機構的研究,對機構展開了運動學以及動態靜力(lì)學(xué)分析,能夠找出激振力以及激振力矩實(shí)際變化情況。

1.2 動態靜力學分(fèn)析

在進行動(dòng)態靜(jìng)力學分析的過程中,應與一定(dìng)的運動規劃相結合,與主(zhǔ)傳(chuán)動機構的運動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠平穩運行時,構件均呈現剛體,可以不(bú)對(duì)構件的摩擦以及間隙進行計(jì)算。

由(yóu)於(yú)重力是靜態力,因此,即便不計較重力也依然可以(yǐ)得出不同構件的受力情況。

2 動平衡綜合優化(huà)

導致壓力機振動的因素有兩大方麵:

一是在展開衝壓的(de)時滑塊同模具接觸的過程中(zhōng)的彈性力使得機構出現振動現象;

二是由於主傳(chuán)動機構的慣性處於一種(zhǒng)不平衡狀態下所導致的整機振(zhèn)動。而(ér)那些(xiē)高精度的衝機,因為其有著較高的抗衝壓工藝(yì),並且三向應力的存在能夠迅速地釋放衝壓過(guò)程中的彈性力(lì),如此一來則(zé)會(huì)大大降低其震動性,並在實現振動控製時,由於某些固定因素所造成的振動是(shì)無法進行有效控製的,出現這種現(xiàn)象可(kě)以選擇降低傳動機構的(de)不(bú)平衡慣性力,進而更(gèng)好地實(shí)現對震動的控製作用。

機構的動平衡可(kě)以劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由於主傳動機(jī)構滑塊移動副的存在,很多時候振擺力矩不能夠很好地平(píng)衡,因此要想保證其穩定性就應不斷地提高其質量(liàng)的配置,這種方式也必然會提高機構的複雜性(xìng),降低其(qí)使用的時間,因此,通過優化動平衡來減(jiǎn)輕激振力有(yǒu)著非常(cháng)顯著的效果,但值得(dé)注意的是在降低的過程(chéng)中應做好優化(huà)平衡工作,盡量降低激振力以及激振(zhèn)力矩。

為了降(jiàng)低(dī)數學模型的難度,應做好優化假(jiǎ)設工作:

1)假定原動件(jiàn)在運行的過程中始終處於一種勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的狀態;

2)將主傳動的(de)所有構造均處(chù)於一種剛性狀態(tài),並且保證質(zhì)心同(tóng)連(lián)杆連接點都處於一種連(lián)線(xiàn)重合(hé)的狀態(tài);

3)構件與構件間之間不用詳細地計算出間隙的距離(lí);

4)不用刻意關注啟停機和衝壓作用下導致機(jī)身出現振動現象;

5)不必過度極(jí)段運動構

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