衝壓製件回(huí)彈扭曲分析與(yǔ)改進(二)

衝壓(yā)製件回彈扭曲分析與改進(二)

Mar 29, 2024

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轉發自:模具(jù)製造

作者:王玉峰,劉 賽,張 祥

長城汽車股份有限公司(sī)技術中心,河(hé)北省汽車工(gōng)程技術研究中心(河北保(bǎo)定 071000)

整改效果:增加一副整形模後,保證製件的(de)麵差在公差範(fàn)圍之內。

回(huí)彈(dàn)4~5mm

圖1 左/右(yòu)前輪罩中板

(2)模具調試回彈補償案(àn)例。

衝壓製(zhì)件 B 柱加強板本體,製件材質 B340/

《模具製造》2013年第7期

590DP FB,料厚t=1.4/1.8mm,製件(jiàn)屬於 結(jié)構,製件結構見圖2所示,製件上端回彈2.5mm左右,下端回彈 3mm 左右,與(yǔ)其他製件搭接是存在 2.5mm 左右的(de)間隙,影(yǐng)響焊接質量。問題產生的主要原因是:製件回彈補償設計不合理,製件的整改措施為:

a.提高模具拉伸模具研合率,加大(dà)壓料麵積,調整成(chéng)形力:由910t調整到1,080t,加大壓料力。

b.根據製件的回彈(dàn)量,對整形模具進行(háng)補焊加(jiā)工,加3mm的回彈補償量,將製件強行整到位。

整改效果:製件回彈消除,製件麵差在公差要求

之內,與其他製件搭接時間隙在0.7mm之內。

回彈3mm 左右

圖2 B柱加強板本體

3.2 製件結構

(1)R角(jiǎo)設計案例。

衝壓製件支架後板製件翻邊圓角為R6mm,製件(jiàn)的材質為B210P1,料厚為t=1.6mm,製件結構(gòu)屬於 形,製件生產時回彈2.5mm左(zuǒ)右,如圖3所示。製件回彈的原因是材料強度較高,製件R角(jiǎo)大。

R角大,製(zhì)件回

圖3 支架後板

整改措(cuò)施:將製件的翻邊 R 角由 R6mm 更改為

R3mm。

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整改效果:製件回彈消除,製件公差(chà)在 0.5mm 之內(nèi)。

(2) 回彈筋設計案例。

衝壓製(zhì)件C柱加強下板製件材質為B210P1,料厚為t=0.7mm,製件結構屬於 U 型,如(rú)圖 4 所示,設計階段沒有給出預防回彈的(de)措施,製件生產時出現3mm左右的回彈現象。

整改措施:對(duì)製件結構進行更改,增加回彈(dàn)筋。

整改效果:製件回(huí)彈消除,製件公差在 0.5mm 之內。

圖4 C柱加強下板

(3) 拔模角(jiǎo)設計案例。

衝壓製件前座椅後內側支架(jià)後板,製件材質為(wéi) B250P1,料厚為t=1.8mm,製件結構屬於 結構,如圖5所示,製件設計翻邊(biān)角度(dù)為90°,無拔模(mó)角,垂直翻邊模具製造時無法加回彈補償,製件發生回彈後整改困難。

整改措施:兩翻(fān)邊麵外擺,使其與上麵的夾角均為93°(如圖5虛線所示增大夾角3°)。

整改效果:製件結(jié)構變更後,製件模(mó)具製造時可以(yǐ)給出適(shì)當的(de)模(mó)具補償,防止製件回彈。

4 扭曲(qǔ)回彈的預防措施

通過對製件結構進行審查,模具工藝設計分析,模具製造調試3個方(fāng)麵進行分析(xī),給出扭曲回彈的具體措施。

此兩麵為垂直翻邊(biān),無(wú)法回彈補償 兩(liǎng)紅麵外擺,使其與上麵的(de)夾角均為93°如圖中虛線所示圖5 前座椅後內側支架後板

《模具製造》2013年第7期 · 15 ·

4.1 製件結構進行審查

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通過(guò)對製件進行SE分析,對製件的結(jié)構(gòu)進行審查,充分識別可能引起製件回彈的結構,對製件結構進行設(shè)計變更,預防(fáng)製件出(chū)現回彈。此階段如果能夠(gòu)充分(fèn)的識別出製件存在的缺陷,對(duì)後期模(mó)具的設計(jì)生(shēng)產有很大好處(chù),可以縮短模具(jù)的(de)調試周期。

(1) 翻邊R角審查:製件的翻(fān)邊R角必須控製在 8mm以內,成形性無法保證的(de)製(zhì)件,可以增加一(yī)序整形模具,不允(yǔn)許放(fàng)大製件的R角。

(2) 拔模(mó)角度審(shěn)查:對製件的拔模角度進行審查,製件在衝壓方向留(liú)有(yǒu)3°~5°拔模角,防止製件出現回彈現象(xiàng)[1]。

(3) 針對(duì)經過SE分析製件出現回彈現(xiàn)象,在不影響製件原有功(gōng)能的前提下,通過增加防回彈筋改變(biàn)製件形狀,控製和改善回彈。

4.2 模具(jù)工藝設計分析

在模(mó)具工藝設計(jì)階段對SE分析(xī)後可能產生回彈的製件進行預防,利用衝壓工(gōng)藝的設計預防回彈的產生。下麵介紹幾種可以預防回彈的衝壓工藝。

(1) 一道工(gōng)序(xù)分兩段彎曲:第一段彎曲采用大間隙(一般取 1.15~1.3 倍料厚)加工;第二段彎曲將第一段彎曲的大彎曲半徑值整形到小彎曲半徑值,如圖 6 所(suǒ)示,此種方案可以(yǐ)有效(xiào)的防止製件的回彈產生[2]。

(1.15~1.3)t

第一段彎曲 第二段彎曲

圖6 兩段彎(wān)曲

(2) 消除殘餘(yú)應力:此(cǐ)方法是在拉(lā)伸成形時在模具的表麵(miàn)增加局部的凸包形狀,在後道工序(xù)時再消除增加的形狀(zhuàng),使(shǐ)材料內的殘留應力平衡發生變化,從而消除(chú)回彈(見圖7),此方案針對表麵品質要求不高的製件。

(3) 采用負(fù)回彈(dàn)預防:通過對模具表麵進行特殊處理,使板料產生負回彈,上模返回後製件回彈(dàn),達到要求的(de)製(zhì)件形狀。

· 16 · (4)二次拉伸或整形:對於製件結構無法更改的(de)製件(jiàn),采(cǎi)用二次(cì)拉伸的工藝(yì)設計或後續增加整形序模具。

增加局部形狀 後工序消除 增加的形狀

拉伸工序 後(hòu)道工(gōng)序圖7 增加局部形(xíng)狀

4.3 模具製造及調試

此(cǐ)階段(duàn)模具已製造出,針對回彈的製件隻能對製件的模具進行調試,對(duì)於(yú)容易更改的問題,在原有模具上麵直(zhí)接(jiē)調試就可(kě)以。針對於那些經(jīng)過多輪調試仍不能消(xiāo)除製件回彈的問題(tí),采取鑲塊(kuài)替代的方式進行模具調試。模具調試時先采用普通材料試驗調試,將製件調整到合格狀態後,根據調(diào)試的數(shù)據,在使(shǐ)用模具設計時應用的材料(liào)加工鑲塊。普通材料的鑲塊容易加工(gōng),可(kě)以縮短調試周期,同時與使用模(mó)具設計時(shí)使用的材料(liào)的價(jià)格進行對比,能夠節省大量的材料費用。

5 結論(lùn)

本文對產生扭曲回彈的製件案例進行分析,描述了在模具製造調試階段如何解決製(zhì)件的回彈(dàn)現象,在製件和設計階段如何進行預(yù)防,避免製件生產時(shí)出現回彈現象。通過上述的研究(jiū)避免製件出現回彈(dàn)現(xiàn)象,提(tí)高製件品質,縮短模具調試周期(qī),降低模具調試費(fèi)用(yòng)。

參 考(kǎo) 文 獻

[1] 薑奎華主編. 衝壓工藝與模具設計[M]. 北京:機械工業出版社,1997.

[2] 肖景(jǐng)容,薑奎華. 衝(chōng)壓(yā)工藝學[M]. 北京(jīng):機械工業(yè)出版社,

1990.

第一作者簡介:王玉峰,男,1983年(nián)生,從事工作(zuò):汽車衝壓(yā)製件開發、管理工作。

(收(shōu)稿日期:2013-04-08)

《模具製造》2013年第7期

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