Aug 12, 2022
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作者(zhě):徐震宇
(哈爾濱勞動技術學院,黑龍江 哈爾濱 150025)
摘 要 :高速精衝機的速度較快且精度較高,但由於其主傳動係統發展存在一種不平衡的慣性力,進而加大整合機械的振動。
通過對3 200 kN 機械(xiè)式高速精衝機主傳動係統的運動學以及動態靜力學展開分析,進而得出主(zhǔ)傳(chuán)動機構激振力(lì)以(yǐ)及激振力矩隨時間運行所得出(chū)的規律。
與此同時,通過優化動平衡(héng)來對其振動進行控製,抑製了(le)振動響應。
關鍵詞 :高速精衝機 ;主傳動係統 ;動平衡優化 ;激(jī)振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻標誌碼:A
引言
精衝裝(zhuāng)備的設備製造(zào)型能較高,可以選(xuǎn)擇改變他的衝壓(yā)工藝來大幅的增強其振動性能(néng),如(rú)果是(shì)因主傳動機構而導致的震動則會大大地提高其整體性能。
做好振動控製工作,對減小振動的頻率、增強(qiáng)製造(zào)精度等方麵有著(zhe)非常重要的現實意義(yì)。
主傳動機(jī)構屬於一種連杆(gǎn)機構,由內部構建在運動的過程中並不是勻速行(háng)駛的,但其在(zài)實際運動的過程必不可少的(de)會慣性力運動,這樣的目的是為了提高自身的運動效效(xiào)率,可以很好地(dì)向主(zhǔ)傳動機身進行反應(yīng)。
隨著我國衝壓設備(bèi)的高速發展,其慣性力也(yě)得到極大地提升,機身的震動(dòng)也更加的突(tū)出,出現(xiàn)這種震動的原因主要由(yóu)於機構的慣性力和(hé)慣量作為輔助,將型砂填滿、振實,確保每個死角(jiǎo)位置(zhì)都能夠有(yǒu)充足的砂。
另外(wài),也可以采用樹脂砂(shā)預埋填實法,使泡沫模型中不易進砂的性力(lì)矩引起的,大大降低了傳動機(jī)構的(de)加工精度(dù),加劇了設備構件出現破壞的現象,會大大縮短使用(yòng)的壽命。不利於延長使用時間。
因此,應做好進行動平(píng)衡優化工作進而更好的降低激振力以及激振力矩。
1 3 200 kN 高速精衝機(jī)主傳動係(xì)統
1.1 機構分析
該研究所對(duì)此設計研製了一個壓力為3 200 kN設機械式高(gāo)速精衝機。
此精衝機的滑塊行(háng)程為 70 mm,衝裁板的厚度為(wéi) 10 mm。
機構的構(gòu)成要素主(zhǔ)要包括機架、曲柄、連杆以及而更好地推(tuī)動滑塊的往複運動(dòng)。
此機構能夠很好地減(jiǎn)輕電機力矩,對提高自身(shēn)的運動性能有著重(chóng)要的作用,為(wéi)了(le)提高對機構的研究,對機構展開(kāi)了運動(dòng)學以及動態靜力學分析(xī),能夠找出激振力以及激振力矩實際變化情況。
1.2 動態(tài)靜力學分析
在(zài)進行動態靜力學分析的過程中,應與一定的運動規劃(huá)相結合,與主傳動機構的運動(dòng)水平相結合,當這 2 個原動件均能(néng)夠平穩(wěn)運行時,構件均呈現(xiàn)剛體,可以(yǐ)不對構件的摩擦以及間隙進(jìn)行計(jì)算。
由於重力是(shì)靜態力,因此(cǐ),即便不計較重力也依然可以得出(chū)不同構(gòu)件的受力情況。
2 動平衡(héng)綜合優化
導致壓(yā)力機振動的因素有兩大方麵:
一是在展開衝壓的時滑塊同模具接觸的過程中的(de)彈性力使得機構出現振動現象;
二是由於主傳動機構的慣性處於一種不(bú)平衡狀態下所導致的整(zhěng)機振動。
而那些高(gāo)精度的衝機,因為其有(yǒu)著較高的抗衝壓工藝(yì),並且三向應(yīng)力的存在能夠迅速地釋(shì)放衝壓過程中的彈性力,如此(cǐ)一來則會大大降低其震動性,並在實現振動控製時
由於某(mǒu)些固定因素所造成的振動是(shì)無法進行有效(xiào)控製的,出現這種現象(xiàng)可以選擇降低傳動(dòng)機構的不平(píng)衡(héng)慣性力,進而更好地(dì)實現(xiàn)對震動的控製作用。
機構的(de)動平衡可以劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由於主傳動機(jī)構滑塊移動副的存在,很多時候振擺力矩不能夠很好地平衡
因此要想保(bǎo)證其穩(wěn)定性就應不斷地提高其質量的配置,這種方式也必然會提高機構的複雜性,降低其使用的時間(jiān)
因(yīn)此,通過優化動平衡來減輕(qīng)激振力有著非常顯著的效果,但(dàn)值得注意的是在降低的過程中應做好優化平衡工作,盡量降低激振(zhèn)力以及激振(zhèn)力矩。
為了降低數學模型的難度,應做好優化假設工作:
1)假定原動件在運行的過(guò)程中始終處於一種(zhǒng)勻速(sù)轉動的狀態;
2)將主傳動的所有構造均處於一種剛性狀態,並且保證質心同連杆連接點都處於一種連線重合(hé)的狀態;
3)構件與(yǔ)構件間之間不用詳細地計算出間隙的距離;
4)不用刻意(yì)關注(zhù)啟停機和衝壓作用下導致機身出現振動現象;
5)不(bú)必過度極段運動構件出現的重力。
2.1
數(shù)學模型
2.1.1 設計變量(liàng)
機構在展開實踐的(de)過程中,應完全(quán)確認後機構的形式,才能進(jìn)行優化動平衡的工作,其簡化(huà)模型(xíng)也會決定主傳動機構的實(shí)際質量(liàng)和運動構(gòu)件的質量等,但在假設的過程中質心同連杆的連接點明顯重合,對此,應通(tōng)過不同的運動構件質量及距離(lí)來當作其設計的實際變量(liàng)。
2.1.2 目(mù)標函數
通過上述分析草莓视频污在线观看(men)可以看出,激振力同激振(zhèn)力(lì)矩在機架帶動下進(jìn)而更(gèng)好(hǎo)地作用於機身之中,進而能夠更好(hǎo)地實現(xiàn)對整機的振動的(de)調整工作
要想改變整機自帶的振動性能,在進行動平(píng)衡優化時,最直(zhí)接的方法就是減輕激振力和激振力矩,這樣就能改變其振(zhèn)動性能。
2.2 優化結果對比分析(xī)
從圖 1 草莓视频污在线观看不難看出,一些原(yuán)始的結構設計方法在開展動平衡優化時,其質(zhì)量合理均勻地分布能夠(gòu)更好地實(shí)現對激振力的調整工作
整機激振(zhèn)力(水平方向內(nèi))FX 最大值下降了近(jìn) 20 %,周期絕對值下降了近 22 %;激振力(豎直方向)FY 最大值下降了 2 %,每周期絕對值下降了 3 %。
從優化後的最終結果草莓视频污在线观看不難看出,開展動平衡(héng)優化能夠最大限度(dù)地減輕激振力和激振力矩,還可以降低不平衡慣(guàn)性力而引(yǐn)發的振動效應。
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