Dec 27, 2023
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轉發自:科學技術
作者:張 瑜
(中色科技股份有限公司,河南 洛陽 471003)
揚州鍛壓\揚州衝床\揚鍛\yadon\衝床(chuáng)廠(chǎng)家\壓力(lì)機廠家\鍛造廠家\
摘 要:對於軋機設備而言,高壓液壓係統是其非常重(chóng)要的組成部分,一旦高壓液壓係統出現故障,將會直接影響(xiǎng)整個軋機設備的運行效率與質量。因此,在實際的運行(háng)過程中,需要加強對軋機高壓液壓(yā)係統的檢測與維護力度,對於高壓(yā)液壓係(xì)統中所出(chū)現的故障,需要采取(qǔ)有效的措施加以解決,從而確保軋機設備具有更高的運行效率和穩定性保障。本(běn)文主要對軋機(jī)高壓液壓係統所經常出現故障的解決對策進行了分(fèn)析研究,以供(gòng)相關(guān)人士參考借鑒。
關鍵詞:冷軋軋機 ;高壓液壓係統 ;故障分析(xī) ;解決對(duì)策
這嚴重影響到了產品的生產質量。因此,對於這(zhè)一問題也需要進行有效(xiào)解決。
2.3 係統的含水檢測與控製工作做得不到位
軋機液壓係統由於高壓、高(gāo)溫(wēn)及高速通過(guò)閥門(mén)節流孔,易導致油液本身的添加劑分子結構破裂,破壞油液本身的穩定性導致油水析出。而水(shuǐ)分子(zǐ)的存在極易引起係統中的泵、閥、密封圈的(de)損壞(huài)。因此,加強液壓油中含水檢測與控製工作有著重大的意義(yì)。
2.4 對軋機(jī)設備的維護工作做得(dé)不到位
軋機(jī)液壓設備主(zhǔ)要包括泵組、閥組、液壓缸及相應的(de)管件。這些組成設備的質量嚴重影響著整個軋機高壓液壓(yā)係統的工作性能,因此在日常的工作過程中,還需要應根據這些設(shè)備的特(tè)點進行重點(diǎn)維護。
3 相應的改進措施
3.1 有效解(jiě)決高壓液壓係統易高溫的問題
第一,按照既定周(zhōu)期(qī)對板式換(huàn)熱器進行清洗(xǐ),檢查控製電磁閥是否正常工作。第二,日常點檢中對係統中各個溢流閥定期進行溫(wēn)度測試(shì),發現某個閥門(mén)溫度過(guò)高需要對其進行(háng)重新標定或更換新閥。第三,對現有的板式換熱器進行改造,加大板片數量,從而加大(dà)單位時間(jiān)內換熱量,達到降低液(yè)壓站溫(wēn)度的目(mù)的。
3.2 做好高壓(yā)係統油品精度控製
在日常維護(hù)中一定要實(shí)時的(de)觀察過濾器的使用(yòng)情況,一旦發(fā)現濾芯報警立即更換濾芯,避免出(chū)現損壞伺服閥的情況發生。同時要對每組濾芯製定強製更換周期,一般循環濾芯更換周期不超過 6 個月,其它濾芯更(gèng)換周期不超過 1 年。
(下轉第 93 頁)
進(jìn)行相(xiàng)關調整。
2.1.6 鋼體表麵有氧化鐵皮殘留
如果有氧化鐵皮殘留(liú)於軋件(jiàn)的表麵,會造成表麵本身(shēn)的有氧化鐵皮全部向一側的方向打滑,進而使得軋件本身會向一側進行彎曲。因(yīn)此可以利用蒸汽對其進行噴吹,以此去除表麵的鐵皮,防(fáng)止軋件出現翹頭的情況。
2.2 帶鋼的寬度尺寸超標(biāo)
軋鋼企業通常由連軋機組以及半連軋機組組成。其中,半連軋機組通常較少,因此其(qí)操作的要求更為嚴格。如果有任何(hé)錯誤操作出現,都(dōu)會對帶鋼本(běn)身的寬度尺寸產生影(yǐng)響。
一般而言,影響帶鋼本身尺寸的原因有很多種。
2.2.1 帶鋼溫(wēn)度不均勻
帶鋼本身的溫度會隨著實際軋製時間不斷延長而降低,如此便會造成軋製力提升(shēng),帶(dài)鋼的寬度也會隨之提升。長期如此便會出現頭部太小尾部太大的(de)情況。因(yīn)此便(biàn)需(xū)要對(duì)於帶鋼的軋製速度進行控製,可以適當提速,以此能夠有效改善軋鋼本(běn)身頭小尾大(dà)的問題。
2.2.2 立輥嵌槽(cáo)
立輥的軋(zhá)糟往往比較(jiào)狹窄,因此很容易有鋼塊嵌入其中,導(dǎo)致立輥在進行軋邊的工作時,導致鋼邊的寬(kuān)度較窄。所以在實際軋製的工作中,需要對於立(lì)輥的軋糟(zāo)反複檢查,確保沒(méi)有(yǒu)任(rèn)何嵌(qiàn)塊卡在裏麵。如果發(fā)現有問題存在,便需(xū)要及時采取相關方案(àn)進行解(jiě)決。
2.2.3 軋機出現爆輥
如果帶鋼在實際(jì)軋製的過程中,由於其本身硬(yìng)度偏(piān)大(dà),如果溫度太低(dī),會損壞軋輥。長期如此,軋輥的表麵便會凹凸不平,更有甚者(zhě)會造成(chéng)軋輥出現脫皮以及爆輥的情況。所以,需要對帶鋼的表麵進行檢查,如果(guǒ)發現磨損(sǔn)嚴重便需要對其(qí)及時更換。
2.2.4 軋(zhá)機速度無法匹配
連軋機組如果要完成連續軋製的(de)工(gōng)作(zuò),必(bì)須確保機架的流量保持相等。如果采取(qǔ)微張力進行軋製,需(xū)要放(fàng)置有拉鋼現象出現,從而導(dǎo)致機架之間的張力擴大(dà),使得帶鋼的整體寬(kuān)度縮小,進而使得寬度原本的同條差出現超標的情況。
3 結語
綜上所(suǒ)述,熱軋(zhá)板鋼是近些年來推出(chū)的新型(xíng)技術,對於鋼鐵產業的(de)發展有著十分重要的意義。因(yīn)此對其展(zhǎn)開分析,能夠(gòu)明白該工藝的實際要點,從而對於未來的改善(shàn)提供了良
好(hǎo)的條件,所以草莓视频污在线观看需要將其大力推廣。
參考文獻
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(上接第 94 頁(yè))
3.3 加強液壓油中含水檢測及控製措施
定(dìng)期對軋機油箱(xiāng)中的油液取樣送到專業(yè)廠家進行含水量及(jí)精度分析,一旦其含水量和精度超過規定值應立即采取措施進行處理,必要的情況下進行整體換油處理。現階段采取降低油液中含水量的方法主要是利用外加熱法,利用水遇熱變成蒸汽的(de)特點將水從(cóng)液(yè)壓油中分離(lí)處理,能夠取得很好的效果。
3.4 加強對係統設備的日常維護
(1)泵組:軋機泵分為主泵及循環泵,主泵為力(lì)士(shì)樂的恒壓變(biàn)量泵共計 4 台,用三備一。循環泵為(wéi)螺杆泵,主要用於油箱本身(shēn)油(yóu)液的自循環。軋機高壓主泵由於(yú)其設(shè)定的工作(zuò)壓力在 280bar,電機工作負荷比較大。由於高壓泵屬於恒壓變量泵,每台泵在工作中出(chū)力不(bú)同,將會造成不同泵工作電機的工作(zuò)電流差距很大(dà)。為保證電機(jī)及聯軸器的使用壽命,需要定期通過調整泵口的流量控製閥對電機的工作負載進行匹配。從而達到保證係(xì)統穩定運(yùn)行的目的。(2)閥組:高壓液壓係(xì)統中存在大量的比例閥閥、伺服閥,這些閥的控製精(jīng)度(dù)比較高,在日常點檢中主注意聽這些閥的泄油聲音,判(pàn)定其泄油量是否超標。同(tóng)時觀察給定輸入電流值的情況下閥出(chū)口的壓力是(shì)否正常,是否出現控(kòng)製電流波動。一旦發(fā)現係統壓力控製出現異常及時檢查更換處理。同時分析設備損壞的原因(yīn),以減少備件費用。(3)液壓缸:軋機中使(shǐ)用了大量的液(yè)壓缸,總共大約有 200 多條。大的液壓缸如 HGC 液壓缸,重(chóng)達 6 噸,小的鎖緊液壓缸隻有不到 10 千克。一般(bān)如軋機 HGC 液壓缸的使用周(zhōu)期在 7-10 年,因此在第七年開始(shǐ)應該有(yǒu)計劃的對軋機內部液壓缸進行更換,以避免出現緊急事故情況發生。(4)液壓管路:軋(zhá)機液壓管路通常采用不(bú)鏽鋼管件及管路,安裝中除注意保證管口清潔外還應(yīng)該注意對絲扣處塗抹防粘結油脂,以防止長時間工作後接頭粘(zhān)結情況出現。同(tóng)時不鏽鋼管在長時間承受高溫、高壓衝擊後易出現變形的情況,因此對一些震(zhèn)動大,衝擊頻繁的重要管路要使用(yòng)硬度更高一(yī)些的鍍(dù)鋅(xīn)管件(jiàn)。位(wèi)置合適的位置將硬(yìng)管改為(wéi)軟管(guǎn),以減小液壓油的衝(chōng)擊震動的危(wēi)害。
4 結語
綜上所述,為了確保軋機設備的正常穩定運行,做好(hǎo)軋機高壓液(yè)壓係統的維護和(hé)管理工(gōng)作意義重大。雖然軋機高壓液壓(yā)係統在運行過(guò)程中會遇到(dào)各種各樣的問(wèn)題,不過隻要針(zhēn)對於具體的問題進行具(jù)體分析,就能采取(qǔ)行之(zhī)有效(xiào)的方(fāng)法進行解決,從而(ér)進一步提高軋(zhá)機設備運行的穩定性,以減少生產過(guò)程中的安全事故發生。作為相關的維護人員,需要對自(zì)身所肩負的責任給予足夠的重視,在今後的工作過程中,需(xū)要進一步加強對軋機高壓液壓(yā)係統的研究,從而為實現我國軋機設備更好運行(háng)做出更大的貢獻。
參考文獻
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